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印染廢水案例匯集及實際問題解答

返回列表日期:2017-11-02閱讀:4059

作為工業(yè)廢水中最難治理廢水之一的印染廢水

具有以下特點:

水量大、水質(zhì)變化大、有機污染物含量高、堿性大、色度高。


廢水中常含有:

染料、漿料、助劑、酸堿、油劑、纖維雜質(zhì)、無機鹽等等。


今天小編就淘到的幾個印染廢水設(shè)計方案及實際調(diào)試運行所遇到問題做扼要介紹,供參考討論。

用于印染廢水處理常用的工藝主要分為兩大類:

1)物化法利用加入絮凝劑、助凝劑在特定的構(gòu)筑物內(nèi)進行沉淀或氣浮,去除污水中的污染物的一種化學(xué)物理處理方法。但該類方法由于加藥費用高、去除污染物不徹底、污泥量大并且難以進一步處理,會產(chǎn)生一定的二次污染,一般不單獨使用,僅作為生化處理的輔助工藝;

2)生化法:利用微生物的作用,使污水中有機物降解、被吸附而去除的一種處理方法。由于其降解污染物徹底,運行費用相對低,基本不產(chǎn)生二次污染等特點,被廣泛運用于印染污水處理中。

設(shè)計方案一覽

案例一:

背景概況:某公司以漂染無縫內(nèi)衣為主,染料以分散染料為主,處理規(guī)模為4500t/d,進水水質(zhì)如下:

pH

CODcr(mg/L)

SS(mg/L)

色度(倍)

水溫(℃)

4-6

1500

400

200

38

出水水質(zhì)如下,其中要求不低于35%的廢水處理后與新鮮河水混合回用。

pH

CODcr(mg/L)

SS(mg/L)

色度(倍)

水溫(℃)

4-6

60

25

25

/

處理工藝:因用地面積有限,處理要求較高,擬定處理工藝為:混凝沉淀+水解酸化+生物接觸氧化+吸附絮凝+淺層氣浮+纖維束過濾。


工藝流程圖

各構(gòu)筑物容積(m3):

格柵調(diào)節(jié)池

折流式混凝池

斜管初沉池

水解酸化池

接觸氧化池

4693

230

2016

1727

3286

平流式二沉池

污泥濃縮池

中間水池+回用水池

吸附+絮凝反應(yīng)池


1725

340

405

650



序號

處理單元

(出水)

CODcr

SS

色度

pH

mg/L

mg/L

1

格柵調(diào)節(jié)池

1500

400

200

4~6

2

混凝沉淀池

450

100

80

6~9

3

水解酸化池

350

/

/

6~9

4

二沉池

80

70

50

6~9

5

高效淺層氣浮機

60

30

40

6~9

6

纖維束過濾器

55

15

20

6~9

處理要求

≤60

≤25

≤25

6~9

預(yù)期處理效果:


案例二:印染廢水工藝改造

背景:天龍印染廠主要從事棉紡織品的印染加工。

廢水排放量為:1000m3/d,其中退漿廢水400m3/d,漂洗染色水600m3/d。

目前廢水排放情況如下:

退漿廢水:Q=400m3/d,COD=7500-12000m3/d,pH=12~14,色度=150~200;

漂洗染色水:Q=600m3/d,COD=800~1200m3/d,pH=8~9,色度=300。


目前處理工藝:


初沉池出水

厭氧池(Q=333m3COD=3750mg/L)

接觸氧化池(Q=667m3

Q=1000m3

去除率%

出水水質(zhì)

去除率%

出水水質(zhì)

COD=3750mg/L

27%

COD=2738mg/L

50%

COD=1875mg/L

氣浮池(進水Q=1000m3,COD=2162)

二沉池(進水Q=1000m3,COD=1513)

去除率%

出水水質(zhì)

去除率%

出水水質(zhì)

30%

COD=1513mg/L

20%

COD=1210mg/L

現(xiàn)各系統(tǒng)運行及水質(zhì)情況:


因出水水質(zhì)不達標(biāo),故提出改進方案。

改進方案:

方案1:新建混凝系統(tǒng),提高原有系統(tǒng)的去除率;


綜合污水

Q=1000m3

COD=6000mg/L

格柵

混凝池

初沉池

厭氧池

去除率%

負荷

去除率%

負荷

去除率%

負荷

去除率%

負荷

5%

300

50%

1710

20%

798

27%

862

接觸氧化池

氣浮池

二沉池

出水濃度

去除率%

負荷

去除率%

負荷

去除率%

負荷

mg/L

50%

1165

30%

350

20%

163

466


分析:出水COD濃度可達到500mg/L以下,基本符合要求。但缺點混凝系統(tǒng)處理水量大,不經(jīng)濟,當(dāng)上游水質(zhì)變動大時,系統(tǒng)無法確保穩(wěn)定達標(biāo),且只能滿足近期目標(biāo)。


方案2:將退漿廢水分流進行單獨混凝處理。

新建小型混凝系統(tǒng)工藝,如下:


分流處理后混合污水:Q=1000m3

COD=2563mg/L

格柵

混凝池

初沉池

厭氧池

去除%

負荷

去除%

負荷

去除%

負荷

去除%

負荷

5%

128

30%

730

20%

340

27%

368

接觸氧化池

氣浮池

二沉池

出水濃度

去除%

負荷

去除%

負荷

去除%

負荷

mg/L

50%

497

30%

149

20%

70

278


分析:該工藝能滿足遠期目標(biāo)的要求,出水滿足標(biāo)準(zhǔn)要求。


工程實例答疑


實例1:印染廢水改造項目,設(shè)計處理2400噸每天。工藝為水解酸化+活性污泥法+氣浮。曝氣池比較矮,才兩米多,用的是穿孔管曝氣,貌似效果不太好,攪動很厲害,但是溶解氧一直升不上去,探頭伸下去后在0.3左右跳動,甚至直接變0,水溫基本40左右,(溶解氧儀測自來水有6到7)廠已經(jīng)在生產(chǎn)了,水量很大,經(jīng)常在3000以上。投泥后沒有悶曝,污泥一直不變色,細小,黑色,密實。而且這邊水量也經(jīng)常超標(biāo),導(dǎo)致曝氣池在調(diào)試階段就一直經(jīng)常溢出。起初還有點去除效率,后面基本沒效果,二沉池效果也不太好,出水COD甚至高于進水。一個月前水解酸化挺穩(wěn)定,基本保持在30%的去除率。后面施工斷水,測不了COD?,F(xiàn)在氣浮效果不太好。一老操作工說是因為污泥壓濾機效果不好,導(dǎo)致惰性污泥回流調(diào)節(jié)池,進入生化系統(tǒng),導(dǎo)致水解系統(tǒng)崩潰。這兩天氣浮效果好轉(zhuǎn),想請各位幫忙分析下,這個水解系統(tǒng)是否真有崩潰,曝氣池一直這樣到底是什么原因,還有壓濾機效果不好影響有沒那么大?


如下圖所示,從右到左一次是調(diào)節(jié)池,水解池,二沉池,氣浮池的水質(zhì)外觀。



SV30,沉淀效果不太理想,30min過后還是黑黑的,要過來很久上清液才會透明。



回答:曝氣池的高度確實有一定的影響,還有就是你的停留時間個人感覺不太夠。

曝氣池比較矮,是不是池體深度不夠?2米的水深氧的利用率很差的,再加上曝氣管穿孔,溶解氧加上負荷的消耗,一時半會恐怕難以解決。


實例2:最近碰到一個印染廢水的項目,做的是經(jīng)編布,沒有堿減量,廢水采用脈沖布水水解酸化+氧化溝好氧+混凝沉淀,原水COD1000mg/L左右,厭氧+好氧出水COD150mg/L左右,但是后端混凝沉淀加100-200ppm的PAC,COD直接降低到50mg/L左右,甚至40mg/L,有時候加點PAM就可以降低到50mg/L多,都不用加PAC的,百思不得其解,之前碰到的印染廢水后端混凝處理沒有這么好的,加500-1000ppm的PAC也不過是50%的去除率那已經(jīng)是很好,有了解原因的能給分析分析嗎? 我知道分散染料物化效果很好,之前做的前物化,COD800加藥1000ppm,出水COD直接就是200mg/L左右,但是要到60mg/L以下很難。


回答:可能是你生化之后SS很多,COD高是SS引起的,所以加PAM之后,沉淀去除率很高。


實例3:最近接到一個的項目,該公司主要是印花廢水和印染廢水,有一套老的污水處理設(shè)施700t/d,工藝為調(diào)節(jié)池—水解酸化池—一級好氧—沉淀池—二級好氧—二沉池—臭氧接觸池—斜板沉淀池—排放。印染廢水進水COD=1200mg/L,色度=500倍以上,SS=400mg/L,出水要求印染廢水排放標(biāo)準(zhǔn)COD200以下。目前由于操作等原因,好氧池菌種沒有,出水COD超標(biāo),色度超標(biāo),(操作工操作問題,普遍存在,現(xiàn)場有一位50多少的農(nóng)民工人,問他問題支支吾吾的)。

現(xiàn)在甲方要求要

1、水質(zhì)達標(biāo)排放。

2、擴大規(guī)模水量增加到2000t/d。

于現(xiàn)場調(diào)節(jié)池取水樣進行了小試。取樣廢水正好是紅色的,負責(zé)人說他們什么顏色的水都有。取200ml的水,加了PAC,PAM,廢水迅速形成絮體,然后慢慢沉降。而且上清夜清澈透明,色度也沒了。

我的問題是:為什么原來設(shè)計單位在水解池前面不加一個氣浮呢,找了很多資料,確實有很多印染廢水,調(diào)節(jié)池直接提升到水解池的,測了一下COD,小試后取上清夜COD才700mg/L(原水COD1200mg/L),就是說可以去除40%。那為什么很多資料包括手冊里前面都沒加氣浮,這是為什么?



回答:調(diào)節(jié)池直接進水解池,這樣的設(shè)計主要是為了省錢。盡量用生化作用降解有機物。不知你的生化池是不是裝的彈性填料,如果是,就不好調(diào)試了,這個填料用垃塑料制的比較多,影響掛膜性能。通常為了掛膜還要在表面進行改性,效果波動很大。從整套流程看到200mg/L應(yīng)該沒問題??梢陨蠚飧?,不過如果是分散類的SS較高,對去除率效果是很好,據(jù)說好的藥劑去COD去除率可達90%以上。當(dāng)然藥劑費用很高了;此外,相關(guān)污泥處理也是一個問題,產(chǎn)泥量較大。


實例4:一個是印染廢水工廠,每天水量300噸。 一個是陽極氧化工廠,廢水量不多,每天有酸性廢水20噸(酸含量5%左右)。還有磷化工藝的污水。 堿洗工藝,每天產(chǎn)生鋁堿洗廢水1噸左右。濃度大概10%左右,可能還不止...問題,陽極氧化產(chǎn)生的廢水會和印染廢水產(chǎn)生中和反應(yīng),產(chǎn)生大量沉淀??梢陨咸幚碓O(shè)備,壓濾污泥,中性水排入印染廢水進行處理。 陽極氧化工藝在新環(huán)保是如何界定的,能不能和印染廢水放在一起; 產(chǎn)生的污泥性質(zhì)問題,能不能和印染污泥一樣處理?


回答:

1. 陽極氧化工藝,是針對金屬類加工,需要檢測重金屬的數(shù)值含量,特別是鉻,鎘,鎳等,單獨預(yù)處理之后,達到國家標(biāo)準(zhǔn)后再與其他廢水合流,可以混合進行生化處理。

2. 重金屬廢水的污泥作為危險廢物,需要特別處理,如果你的印染廢水污泥不是危廢則不要混在一起,否則必須按危廢處理,按目前市場價,處理很貴。


實例5:印染廢水處理,厭氧出水呈現(xiàn)綠色,想問這種物質(zhì)是什么;進水鐵不高, 我在考慮是不是某種染料中間體,經(jīng)過厭氧破鏈后顯出顏色了?



回答:看著像是三價鐵被還原了。厭氧出水顏色透明嗎,混濁的話,看下是不是綠藻。


實例6:印染廢水,進水COD1400mg/L,曝氣池HRT 24h,由于污泥量少,接種壓濾污泥5噸,連續(xù)進水條件下,生化系統(tǒng)的污泥顏色好轉(zhuǎn),但到第四天,整個生化池污泥發(fā)黑,測生化最后一個COD 300-400mg/L,不知何故?據(jù)了解,生產(chǎn)車間沒有發(fā)生工藝調(diào)整。


回答:個人建議,

1. 取生化出水上清液,加入亞鐵離子,顏色是否變成墨水的黑色。如果是,那么加大曝氣量;個人覺得你的可能是進水硫離子含量比較高。不知道你前段物化是否加的鐵鹽,如果是鐵鹽,那么我覺得基本上應(yīng)該是硫離子的問題;可以在這個方向上,查查相關(guān)資料;

2. 生化調(diào)試的時候,要注意控制泥量;剛接種的污泥和容易隨著出水流失。因為污泥到了新的環(huán)境,需要時間適應(yīng),新的污泥是在老化或者死去污泥的基礎(chǔ)上繁殖或者馴化而來。所以,接種階段,不宜走連續(xù)。還有接種階段,最好是進水前一小時先停風(fēng)機。保證進水的時候,生化池出水少含泥,以保證泥量不流失。

3. 生化調(diào)試時,注意計算生化池的降解能力。例如每天進水多少噸,COD多少。然后停留時間多少。這樣就可得到一個負荷量的范圍。如果連續(xù)運行,每小時的進水量就是根據(jù)這些參數(shù)的最大停留時間定的(如厭氧池20小時能夠達到設(shè)計值,好氧池要16小時達到設(shè)計值。那么你的進水量必須滿足這兩個停留時間,取大不取小。)。

4. 生化調(diào)試不要急,遇到問題不要慌。只要pH值正常,進水量不瞎扯。生化系統(tǒng)有降價能力,一切都好說。注意,生化系統(tǒng)有降解能力才是最重要的;要對比每個生化池的所有數(shù)據(jù)。

5. 你最后一個生化池300mg/L多。個人看你的水量要停下來了。三級500mg/L,離500mg/L有點近了。還有,你才投加污泥4天,我不知道你投加污泥的時候各個池子的COD是怎么配置的以及現(xiàn)在的進水量。所以不好說。總之一句話,你折算一下,你的生化系統(tǒng)是否具有了降解有機污染物的能力。還有能力是多少。


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